绕线机在制造、调试过程中曾出现过一些故障,经过分析、调试都已一一排除。这里列举几个比较容易出现的问题,简要加以说明。
1.干簧管误动作
在绕制时会出现由于千簧管误动作而绕线圈数产生差错。经过反复试验和分析,发现在于簧管输出点波形有断裂现象,这是由于簧片在动作时出现振动吸合,以至有瞬变信号窜入计数电路,造成误动作。克服的方法是在千簧管两湍并接一个电容,使瞬变信号短路。所接电容的大小要根据振动的频率来决定。我们取0.056微法。这样,可使绕制速度在1---6000匝/分情况下正常运行。
2.不计数
可能有两种原因:(1)计数器中双稳态不能正常翻转。在试制中,必须选用J8相近的三极管组成双稳态电路。此外,由于此电路是采用负脉冲触发,对负脉冲的幅度和宽度有一定要求,亦即对Rc微分电路有一定要求,在此,可适当调整电容C即可解决。
(2)千簧传感器中,磁钢位置没对中,必须使磁钢与干簧管对好。
3.绕制速度失控
在绕制过程中,有时会突然出现飞转或断续飞转现象,这样不仅影响排线,而且会发生断线现象,但在绕制结束时,电机的转数,也就是绕组的匝数却是准确的。可见计数电路运行、控制门和给定装置都没问题,主要还是调速回路有故障。经检查,大多是由于可控硅不能符合电路要求,即由于可控硅性能参数不一,有些不能满足要求,以致不能正常工作。这时,只要调换可控硅,即可得到解决。
4. 千簧继电器J1误动作
这主要是外干扰引起的。可采取加防干扰电容G2200微微法的措施来克服J,误动作。
5.绕线匝数不准
绕制速度正常,而匝数却有较大误差。例如,给定匝数为80匝,而实际只有44匝,这大都是由于给定装置中二极管损坏的缘故。这样引起编码错误,相应的给定数就不对。对此,调换一下二极管即可解决。在使用过程中,尚存在一些问题有待改进。
如绕线电机和排线电机在起动过程中不能同步。因为绕线电机起动过程的快慢可以通过用电位器和电容器进行任意调节,而排线电机的起动过程是不可调的,所以起动过程中绕线电机和排线电机不能同步。这过程很短.对排线要求不十分严格的线圈,是没有问题的。对排线要求特别严格的线圈,尚需进一步改进。
又如在绕制线圈时,漆包线筒也跟着转动,当绕制结束,突然刹车时,线简由于惯性会继续转动,使导线松散。对此,应采取联动装置,使绕制结束时,线筒也立即制动。
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